序号
|
故障现象
|
故障原因
|
排除方法
|
1
|
打开主机“电源开关”后,电源指示灯不亮
|
1、“电源指示”灯坏
|
更换
|
2、2A保险丝坏
|
更换
|
3、无输入三相380V电压
|
检修
|
4、输入380V三相电压缺相。“缺相指示”灯亮
|
用万用表测量三相电压均应符合要求
|
5、电源开光等
|
更换
|
6、控制板或主机坏
|
检修
|
2
|
接通输入三相电源后,风扇不转,但“电源指示”灯亮
|
1、输入三相电源缺相
|
建材办法同本表1.4
|
2、风扇叶被异物卡住
|
清掉异物
|
3、风扇电源插头松动
|
重新插妥
|
4、风扇引线断
|
检修
|
5、风扇损坏
|
更换或检修
|
3
|
接通三相输入电源后,电源指示灯亮,风扇转动正常,但开启“试气”开关后,割炬喷嘴中无气流
|
1、无输入压缩空气
|
检修气源及供气管道
|
2、主机后背“空气过滤减压器”失调,压力表指示值为零。“气压不足”指示红灯亮
|
重新调整压力。方法为:顺时针方向转动“空气过滤减压器”手轮为增高,反之则降低。
|
3、“试气”开光坏
|
更换
|
4、主机内电磁气阀坏
|
检修或更换
|
5、供气管道漏气或短路
|
检修
|
4
|
开启“试气”开关后,喷嘴中有气流,当闭合“切割”开光、闭合割炬开关后,却既无气流喷出又无主机程序动作
|
1、割炬开关坏或开关联线断
|
更换或检修
|
2、“切割”开关坏
|
更换
|
3、主机控制线路板损坏
|
检修
|
4、主机控制变压器或相关线路或元件损坏
|
检修
|
5、主机因气压不足温度过高等原因处于保护停机状态
|
待气压恢复正常或主机温度恢复正常后即自行恢复正常
|
6、水冷割炬所配备的水冷系统工作不正常,或水箱中缺水,引起气压不足,使主机处于保护状态
|
检查解决,若系自来水供水压力不足,应提高供水压力
|
5
|
开启割炬开关,喷嘴中有气流,但“高档”与“抵挡”均不能切割
|
1、输入三相电源缺相
|
检修
|
2、空气压力不足0.45Mpa
|
按本表3.2所述方法调至正常
|
3、输入空气流量过小
|
增加输入空气流量300L/min
|
4、“切割地线”夹头与工件间导电不良或“切割地线”导线断裂
|
重新夹紧或检修导线
|
5、割炬中喷嘴电极或其他零件损坏
|
更换新零件
|
6、切割方法不正确
|
应将割炬喷嘴置于工件切割起始点上后再开启割炬开关
|
7、割炬电缆断路
|
用万用表R*10档测量主机“输出接口”导电部位与割炬电极之间应通路,否则表面电缆断
|
8、主机“FD”火花放电器间隙过大或短路
|
重新调整钨棒间隙为0.5mm-0.8mm左右,若系三钨棒结构,则两间隙相加等于0.5mm-0.8mm
|
9、主机中相关部分线路或元件损坏,如压力控制器等
|
检修
|
10、主机中控制线路板失调或损坏
|
检修或更换
|
11、割炬损坏
|
用万用表R*10K档测割炬电极座与外螺纹M32或M35处电阻值应接近∽至几百K,若电阻值过小(如几K-几Ω)则表明损坏或受潮严重,应请洗烘干后再测量,确证损坏后应更换
|
6
|
接触式可以切割,但非接触式不能切割,实验非转移弧无火花喷出喷嘴
|
1、15A保险丝熔芯断路
|
更换
|
2、“空气过滤减压器”上指示值过高
|
按本表3.2所示方法调整
|
3、割炬中电极喷嘴或其他零件损坏
|
更换
|
4、割炬受潮湿,压缩空气水份含量太大
|
将割炬进行干燥处理并将压缩空气干燥处理后再通入机内
|
5、“引弧接口”至割炬之间的导线断路
|
用万用表R*10档测量“引弧接口”接线柱与割炬金属压帽之间应通路
|
6、割炬损坏
|
检查方法与本表5.11相同
|
7
|
“切厚选择”开关置于某一档能切割,但另一档不工作
|
1、切厚选择开关或导线坏
|
更换
|
2、主机内交流接触器CJ1或CJ2其中一个坏
|
更换或维修
|
3、整流主变压器B1坏或相关导线断路
|
维修
|
8
|
工作时电弧不稳定
|
1、气压过低或过高
|
重新调整,方法参照本表3.2
|
2、割炬喷嘴或电极烧损
|
更换
|
3、输入交流电压过低
|
调整输入交流电压
|
4、“切割地线”与工作之间导电不良
|
联接妥当
|
5、切割移动速度过慢
|
调整移动速度
|
6、火花发生器不能自动断弧
|
正常时,开启割炬开关火花发生器放电时间应为0.5-1S,然后自动停止,否则,表明控制线路板失调;控制线路或元件故障,应检修
|
7、主机中相关元件工作不正常
|
检修
|
9
|
切割厚度达不上额定指标
|
1、输入三相电压达不上380V
|
调整输入电压
|
2、输入电源容量太小切割时线压降太大
|
应加大输入容量
|
3、输入压缩空气压力太低或过高
|
调整到0.4Mpa,方法参见本表3.2
|
4、输入压缩空气流量太小,工作时压力表显示值从正常下降至0.3Mpa左右,停止工作关闭电源开关后,压力马上恢复正常
|
加在输入压缩空气流量到300L/min;若系借据管路内孔太小,应换大于φ8mm内孔的管路
|
5、“切厚选择”开关所选择的档位不合适
|
调换至“高档”
|
6、切割速度太快
|
减慢切割速度
|
7、工作材质与表2不符
|
调整参数
|
8、喷嘴孔已烧损
|
调新喷嘴
|
9、电极已烧损完毕
|
更换
|
10、喷嘴型号不对
|
调整正确型号的喷嘴
|
11、气路系统或割炬电缆破损漏气,这时喷嘴内孔气流量明显减少
|
维修或更换
|
10
|
切口偏料
|
1、喷嘴电极已损坏
|
更换
|
2、喷嘴电极安装位置不同轴
|
重新正确安装
|
3、切割速度过快
|
适当减慢
|
4、喷嘴轴线与工件平面不垂直
|
调整解决
|
11
|
切口过宽,切口质量欠佳
|
1、切割速度过慢
|
调整速度
|
2、喷嘴、电极已烧损
|
更新
|
3、工作材质、厚度与“切厚选择”开关位置不符
|
调整
|
4、喷嘴型号不正确,内孔太大
|
调换型号正确的喷嘴
|
12
|
割炬烧坏
|
1、金属压帽未压紧
|
平时更换电极喷嘴后应及时压紧
|
2、割炬导电联接处松动,电缆气管破裂、水冷割炬接口漏水
|
及时检查解决
|
3、割炬接头处绝缘不佳
|
应保证联接处绝缘良好
|
4、割炬上陶瓷保护套已损坏,但未及时更换
|
应及时更换
|
5、压缩空气中水份过多
|
及时排出“空气过滤减压器”中积水,如果压缩空气中水份含量
|
6、开机切割时,割炬型号搞错
|
并机切割时应选择水冷割炬,气冷割炬载流能力太小,不能采用
|
7、电极烧损后未及时更换
|
电极烧损后应及时更新
|
8、水冷割炬工作时水路系统不正常或环境温度过低,接口漏水
|
检查解决,并且不能在冰点温度的环境之下工作
|
13
|
整流二极管D1-D6经常烧坏
|
1、新换的二极管反向耐压太低
|
应选择反向耐压>1200V的二极管
|
2、C101-C103;C104;C106或R101;R102中有某一只或几只损坏
|
更换
|
3、整流变压器B1损坏
|
更换或维修
|
4、割炬已损坏
|
从主机上卸下割炬,用万用表R*10K档测量电极与割炬外螺纹M32或M35处,应电阻值应接近∽,若在几十K以下,则已损坏
|