从这些数据可以看出,对该油田注水系统进行节能技术的开发和应用是势在必行的。面对以上问题,我们研究出以下方案首先,降低注水能耗就一定要降低泵压。为了提高注水效率,我们要以注水系统节能降低消耗放在首要地位,想办法降低水泵压力。1提高注水泵效率,电机合理配备要想合理使用率大排量离心注水泵,大排量离心泵的阻力小、过流面积大、水力效率和容积效率也较小的优点,造成排量泵效率明显有所提高。所以,要想提高注水泵的效率,选择大排量泵是有效的途径之一。
亲水生物填料使用说明书
为确保我司生产的PPC生物填料,在污水项目现场顺利投加并调试,现对其使用过程作如下说明,供需方参考。
一、投放阶段
PPC好氧填料投加条件:(好氧池进水后在投放填料)
1.原水水温全天在15~45℃之间,水温在25~35℃之间;
2.原水中溶解性COD(易生物降解)在300mg/L以上,无有害物质;
3.接种污泥的浓度在2000~3000mg/L左右;
4.吹水、过水口处设置拦截筛管(或筛网)且过筛流速不大于0.1m/s。
满足上述条件的工程项目,在接种污泥闷24小时候投入填料,连续进水曝气,3~7天即可完成填料内核挂膜过程,15天有完成挂膜。
二、调试阶段注意事项
2.1泡沫问题:
(1)污水自身性质易起泡沫
PCC生物填料对应生物处理污水种类及范围广,一些污水在曝气条件下容易产生泡沫 ,此类问题产生原因大多由污水内贡献COD的有机物特性决定,在填料的剪切及包裹下,使原本的泡沫变得更加细小,并被包裹进填料大量上浮。
解决方法:尽量增加PPC填料与污水的接触时间,满足调试条件,使PPC填料以快速度挂膜是具有效的解决途径。PPC填料挂膜完成后,生物活性优良。微细泡沫无法在其内部长时间停留,即可实现PPC填料的完全流化。
(2)PPC填料自身析出
PPC生物填料在生产过程中会添加微量亲水剂做表面改性,初期应用时这部分亲水剂析会随水析出,导致初期泡沫产生。此亲水剂为保护类别物质对微生物无有害作用,小分子结构极易产生降解,同时为初期污泥培养的一部分碳源。
解决方法:调试期需保持通水调试,可保证短时间内亲水剂被降解或被稀释,从而解决因此产生泡沫的问题。
SNCR脱硝技术效率较低,一般为2%~5%,的研究结果表明,用尿素做还原剂时,有可能会产生破坏大气层中臭氧的N2O。NCR/SCR联合烟气脱硝技术该技术为上述两种脱硝技术的综合,效率较高,一般为6%~8%效率介于SCR与SNCR两者之间,并且SNCR-SCR联合脱硝工艺中的SCR脱硝效率不宜大于3%,该技术系统及运行更为复杂,目前采用该技术的工程极少。综上所述,脱硝技术在今后的发展趋势是低NOx燃烧技术与炉后SCR烟气脱硝技术相结合齐头并进的策略。
5566123...