产品型号:TK6100I威纶通10寸触摸屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400MHz CPU,128MB内存;16:9宽屏,10寸,65536色TFT LCD,分辨率800x480;3个COM端口,1个USB1.1下载接口
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二.西门子plc应用说明
1. 应用功能描述;首先说明什么是色标定位,下图示表明了合格与不合格品:罐装管定位就是把色标位置置于罐体正中部,然后再封装管底部,把商标和说明置于罐装管的正反面正中部。满足罐装管的外观品质要求。
2. 工艺流程说明:
它是由一个大转盘及转盘上8个工位组成的自动生产线系统。其中:
1#工位:由机械手放置空管
2#工位:由一个直流伺服电机驱动工位自旋转,色标传感器检测空管上的印刷色标,一旦检测到色标,切断驱动电机电源,2#工位自转停止;
3#工位:向空管内装药;
4#工位:对装有药的管封口;
5#工位:对罐装管封口部位进行裁剪切齐;
6#工位:罐装管成品输出;
7#及8#工位:空缺。
自动化生产线运行过程中,大盘每到一个工位,都要停止几秒钟。各工序开始各自的操作,然后大盘转动。下一个工位停止,再停止几秒钟。各工序各自操作。周而复始,循环生产。
生产线对罐装管色标检测工位(2#)的控制要求:在大盘转动时,2#工位有一个位置开关WK打开;大盘停止时,WK闭合。当WK闭合时,要求2#工位应立即自转,色标传感器检测空管的色标,一旦检测到色标时,传感器发出一个脉冲信号(因为空管以每分钟80转的速度自转,所以色标检测传感器输出的是一个沿触发信号)。由此,2#工位的控制工艺要求是,WK闭合,2#工位立即自转;色标传感器发出脉冲信号时,2#工位立即停止自转。
三、应用的设计与实现
1. 采用传统的继电器开关逻辑控制方法
由图1和图2描述的控制需求,采用传统的开关逻辑控制,比较麻烦。特别是针对色标检测信号的沿触发问题,要求应有一个快速的保持电路以满足工位自转立即停止的需求。而且还要适时的将其解除保持,为下一个操作复位。由此设计的触点开关逻辑控制电路如下图3示:
该逻辑控制电路从原理上分析,能够满足要求。但实际控制中存在可靠性问题。往往由于色标传感器的输出沿触发信号不可靠导致自保电路不能锁住输出,工位自转停止不了。需要反复的调节色标传感器的输出脉冲宽度和信号的强度,以保证在接受到色标信号时,能使后面的AK2自保控制电路可靠锁存,电机停止。
2. 用西门子LOGO!实现智能化逻辑控制方法
采用西门子LOGO!来实现灌装机2#工位的逻辑控制,则是易如反掌的事情。I1为色标传感器的沿触发信号输入,I2为WK位置开关信号。通过仿真测试,电路工作非常可靠。