忽略了破岩、支护、装运3大工序的协调连接,钻、爆、支、排等各环节配套性欠佳,掘进速度很难有根本上的突破。
全液压掘进台车相比YT26型气腿式凿岩机,煤矿用全液压掘进台车具有以下几项:
1)钻眼速度快。全液压掘进台车凿岩速度能达到2m/min,比YT26型气腿式凿岩机提高3倍。二水平南翼轨道大巷断面布置79个炮眼可在80min内完成,而气动凿岩机则需要200min,钻眼速度提高了80%,降低了工人劳动强度,提高了生产效率。
2)眼孔质量高。人工操作气腿式凿岩机钻取炮眼时,很难做到“平、直、齐、准”,尤其是断面上部炮眼;而采用液压钻车钻眼平直、速度稳定、眼孔质量较高,爆破后巷道成型较好,与普通炮掘相比可节约30%左右的喷浆材料。
3)作业安全。钻车司机操作位置距离迎头5~7m,在永久支护下工作,不会因冒顶、片帮造成事故,也不会出现断钎伤人现象,这样就大大增加了安全系数。
4)提高工效。采用风钻打眼,每班需要7人,选用液压钻车,打眼工只需3人,相比可节约工效300个/月,月人均工效提高0.43m/工。
5)改善作业环境。液压钻车较气动凿岩机噪声降低10~20db,减小了粉尘浓度,增强了能见度,改善了作业环境。
全液压和TPC电液比例控制液压系统,确保了高功率冲击钻孔速度下的低钻具消耗;
几个常见故障的原因及处理方法:
1、水阀关不住水或没有冲洗水
在全液压掘进台车钻孔过程中,水主要作为钻杆及钻头、液压油的冷却、洗孔以及除尘等作用。台车钻孔时对水压力有一定的要求,一般在隧道外修建高压蓄水池供水,要求供水水压不低于 5bar,经过台车自身高压水泵的加压后,达到10~ 25bar,如果低于10bar,就会自动停止钻孔工作。在我们操作台车进行钻孔时,有时会出现停止了钻孔工作,仍然会有冲洗水从钻头流出来,影响操作者的操作;或者是开始钻孔操作却没有冲洗水无法正常进行钻孔。
冲洗水的开启或停止由水阀(见图1)来控制,当操作者按下钻孔控制按钮,由电脑控制的水阀就会有水通过,当停止钻孔工作时,水阀就会关闭。但实际上有时在钻孔结束后,仍有水流出,或开始钻孔时无水不能开始钻孔,说明是水阀出了故障,一般来说,可能分别是水阀的两个控制通道被杂物堵塞,只要将其拆下用高压风吹通再重新装上就可以了。
施工机械大量地采用先进的控制技术,但是我们的维修技术人员却不能跟上技术的发展,忽视检修维护保养的意识重要性,将给我们的维修保养工作造成了很大的被动,在此提出几点建议:
1) 维修保养人员应学习懂得机电液自动化各方面的知识,力求做到全面发展,组织专业机械化班组队伍;
2) 认真学习设备的使用说明及技术资料,对要维修保养的设备结构和工作原理做到充分了解,从结构原理方面来分析故障,尽量不要采取大拆大卸的方法来查找故障;
3) 借助各种仪器和专用设备、 参照电路图或液压图对其参数进行检测, 对比是否正常来判断故障;
4) 加强设备的日常保养,发现异常及时处理,作好各种记录,按要求采用油液膜过滤机过滤各种油料;
5)做好电气设备及线路的防水防潮工作,务必采用柔软耐磨抗拉绞卷移动电缆,可以大大减少故障的产生。
6)定期对液压油使用油液膜过滤机过滤再重复使用2-3次,过滤工程工地上的柴油,即有效保障持续高效运转性能又节省液压油更换费用。